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黃石第七水泥廠(chǎng)粉磨電耗降低 年可多獲節(jié)電效益45萬(wàn)元
- 評(píng)論:0 瀏覽:3306 發(fā)布時(shí)間:2007/3/6
日前,黃石市第七水泥廠(chǎng)采用新技術(shù),在Φ1.83*7M圈流生料磨上引進(jìn)烘干兼粉磨技術(shù),使臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由10t/h穩(wěn)定提高到22t/h,粉磨電耗大幅度降低,年可多獲節(jié)電效益45萬(wàn)元。{TodayHot}
據(jù)了解,該廠(chǎng)Φ1.83*7M生料磨配用NHX500高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī),選粉效率達(dá)80%以上,由于入磨物料水份大,磨內(nèi)結(jié)圈,糊磨現(xiàn)象嚴(yán)重,粉磨狀況惡化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量只有10t/h左右,停窯待料時(shí)有發(fā)生,影響了工序能力的正常發(fā)揮。
為了徹底改變被動(dòng)局面,該廠(chǎng)工程技術(shù)人員在有關(guān)水泥專(zhuān)家的咨詢(xún)下,通過(guò)考察驗(yàn)證,引進(jìn)了烘干兼粉磨技術(shù)。并對(duì)磨機(jī)內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)技術(shù)改造,適當(dāng)擴(kuò)大中心件及隔倉(cāng)板,蓖板通風(fēng)面積;合理取值磨機(jī)兩倉(cāng)的有效長(zhǎng)度;{HotTag}按照入磨物料粒度及粉磨特性?xún)?yōu)化設(shè)計(jì)研磨體級(jí)配,一倉(cāng)采取四級(jí)配球(Φ90~60),平均球徑由69mm增至73.5mm以強(qiáng)化對(duì)物料的沖擊破碎能力。二倉(cāng)采用Φ15,Φ20,Φ25mm三種規(guī)格鋼鍛級(jí)配,平均鍛徑20mm,研磨體填充率由30~32%增至33~35%,以增加對(duì)物料的磨細(xì)功能,為選粉機(jī)多創(chuàng)造精粉。為了提高熱風(fēng)對(duì)物料的烘干效率,改造了磨尾通風(fēng),收塵系統(tǒng),按熱風(fēng)爐使用要求,磨內(nèi)風(fēng)速必須達(dá)到3~4m/s。重新選取磨尾風(fēng)機(jī),使磨內(nèi)風(fēng)速由1.06m/s增至3.86m/s。
上述方案實(shí)施后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由10t/h提高至22t/h,增產(chǎn)幅度>100%。噸生料粉磨電耗由29.85kwh/t降至16.73kwh/t。節(jié)電幅度達(dá)43.95%,清除了停機(jī)待料的現(xiàn)象。若以年使用七個(gè)月計(jì),可節(jié)電107萬(wàn)kwh,節(jié)能電價(jià)值達(dá)54萬(wàn)元,扣除熱風(fēng)爐及燃煤成本,年可多獲節(jié)電效益45萬(wàn)元,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果顯著。